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摘要:某款汽車在空調(diào)風(fēng)量測(cè)試試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)量小于外循環(huán)進(jìn)風(fēng)量。通過STAR-CCM+軟件對(duì)車內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行仿真分析,發(fā)現(xiàn)空調(diào)HVAC總成內(nèi)循環(huán)開孔面積是空調(diào)進(jìn)風(fēng)量的關(guān)鍵因素。增加內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口面積后,經(jīng)過臺(tái)架和整車空調(diào)風(fēng)量試驗(yàn)驗(yàn)證,空調(diào)內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)量提升7%以上,且有利于HVAC總成噪聲的改善,對(duì)于HVAC總成的布置設(shè)計(jì)具有很好的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:汽車空調(diào);內(nèi)循環(huán);風(fēng)量
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車上的通風(fēng)裝置與空調(diào)逐步成為必備設(shè)施。汽車空調(diào)HVAC總成是整個(gè)汽車空調(diào)系統(tǒng)的重要組成部分,它的風(fēng)量性能直接影響到整個(gè)空調(diào)系統(tǒng)的性能[1-3],并影響整車的緊湊性和NVH性能[4]。某款轎車作為緊湊型家庭轎車使用,空調(diào)工作時(shí),HVAC總成內(nèi)循環(huán)風(fēng)量較小。為了改善空調(diào)內(nèi)循環(huán)時(shí)的風(fēng)量,以達(dá)到整車的降溫性能的提升,在滿足現(xiàn)有安裝條件和空間要求的前提下需要對(duì)HVAC總成進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
1模型方案
1.1問題論述。如圖1所示,該款轎車搭載的HVAC總成為單溫區(qū)自動(dòng)空調(diào)總成。HVAC總成改善之前在整車上進(jìn)行風(fēng)量測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),測(cè)試工況為室溫條件下,車輛怠速,保證蓄電池電壓≥13.5V,門窗關(guān)閉,開啟壓縮機(jī),溫度調(diào)整到Low,吹風(fēng)模式調(diào)整為吹面,調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)擋位分別為1擋、2擋、3擋和4擋,利用風(fēng)速儀測(cè)量出風(fēng)口的風(fēng)量,內(nèi)/外循環(huán)風(fēng)量測(cè)量結(jié)果如表1所示。測(cè)試結(jié)果顯示,空調(diào)每一擋風(fēng)的內(nèi)循環(huán)風(fēng)量小于外循環(huán)風(fēng)量,這是不合理的,說明內(nèi)循環(huán)的風(fēng)量是偏小的,需要提升內(nèi)循環(huán)風(fēng)量。
1.2模型建立。對(duì)HVAC總成周邊環(huán)境進(jìn)行CFD建模[5-6],采用的模型,如圖2所示。采用HyperMesh對(duì)模型進(jìn)行面網(wǎng)格劃分,導(dǎo)入STAR-CCM+中生成體網(wǎng)格,設(shè)定邊界條件進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于HVAC總成部件重點(diǎn)位置進(jìn)行網(wǎng)格的細(xì)化以及重點(diǎn)區(qū)域的檢測(cè)。體網(wǎng)格選用多面體網(wǎng)格[7-8],最終得到847萬體網(wǎng)格。在仿真模擬計(jì)算的過程中必須盡可能地使壁面邊界條件符合實(shí)際的情況。鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速設(shè)置為2500r/min,空調(diào)濾芯、蒸發(fā)器和暖風(fēng)芯體的阻力設(shè)置如表2所示。為盡可能地減小更改量,對(duì)于表3中的原方案和4種改善方案進(jìn)行仿真。仿真中,邊界設(shè)置鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為2500r/min,HVAC總成的進(jìn)口壓力和出口壓力均為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。
2分析結(jié)果
仿真結(jié)果如表4所示。原方案和改善方案1的HVAC總成風(fēng)量相當(dāng),改善方案3風(fēng)量沒有提升,改善方案2和改善方案4出風(fēng)量提升明顯,壓損優(yōu)化效果顯著。從仿真的結(jié)果可以判斷出:增大HVAC總成內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口側(cè)面面積對(duì)改善風(fēng)量沒有效果;增大HVAC總成內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口正面面積有效果;該車型優(yōu)化手套箱的結(jié)構(gòu)對(duì)于進(jìn)風(fēng)量沒有改善作用。通過以上結(jié)論決定對(duì)HVAC總成進(jìn)行模具適應(yīng)性修改,按照仿真數(shù)模,增大HVAC總成內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口正面面積。HVAC總成更改內(nèi)循環(huán)進(jìn)氣口前后的結(jié)構(gòu)形式,如圖3所示。
3試驗(yàn)驗(yàn)證
3.1臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證。將更改后的HVAC總成進(jìn)行風(fēng)量臺(tái)架測(cè)試和NVH臺(tái)架測(cè)試,風(fēng)量測(cè)試工況為鼓風(fēng)機(jī)電壓為13.5V和12V,HVAC總成設(shè)置為:溫度風(fēng)門最冷,吹風(fēng)模式為吹面,測(cè)量?jī)?nèi)/外循環(huán)風(fēng)門狀態(tài)時(shí)的風(fēng)量。風(fēng)量臺(tái)架測(cè)試如圖4所示。NVH臺(tái)架測(cè)試條件如圖5所示。測(cè)試結(jié)果如表5所示,風(fēng)量提升7%左右,且噪聲有一定的下降,與CFD的仿真結(jié)果一致。
3.2整車試驗(yàn)驗(yàn)證。將更改后的HVAC總成裝配到整車上,進(jìn)行整車狀態(tài)下的風(fēng)量測(cè)試和NVH測(cè)試,測(cè)試工況與臺(tái)架試驗(yàn)工況一致,車門關(guān)閉,鼓風(fēng)機(jī)的電壓外接電源實(shí)現(xiàn)。測(cè)試結(jié)果如表6所示,整車測(cè)試的結(jié)果與臺(tái)架測(cè)試的結(jié)果一致。
4結(jié)論
通過該車型內(nèi)循環(huán)風(fēng)量改善案例可以得出以下結(jié)論:1)增大HVAC總成內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口正面面積可以增加HVAC總成風(fēng)量,且有利于HVAC總成噪聲的改善;2)增大HVAC總成內(nèi)循環(huán)進(jìn)風(fēng)口側(cè)面面積,擴(kuò)大手套箱與HVAC總成的距離對(duì)于HVAC總成風(fēng)量的改善效果不明顯。
作者:馮鴻飛 王坤 單位:廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院中國(guó)第一汽車股份有限公司研發(fā)總院