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摘要:為減輕實驗鉆機整機重量、增強鉆機移動的靈活性,對行走平臺進行了優化設計,最大程度地減小行走平臺的外形尺寸和質量。通過理論分析,計算行走平臺的行走能力。通過液壓仿真,模擬鉆機的行走及爬坡工況。
關鍵詞:行走平臺;理論計算;行走工況;爬坡工況
0引言
煤礦坑道鉆機是保障煤礦安全生產的關鍵設備之一,由于煤礦巷道空間尺寸有限,鉆機在井下施工時受到各種約束,增加了工人的勞動強度,且影響施工效率。對鉆機進行電控化升級,提高鉆機自動化水平是解決這一問題的有效手段。為保障安全,電控化鉆機在投入使用前,需要搭建一個實驗平臺進行技術可行性驗證。
1實驗鉆機行走平臺模型建立
實驗鉆機作為新技術載體,只在地面進行驗證,為保證靈活性及移動搬遷方便,在滿足使用要求的前提下,要盡可能減小實驗鉆機行走平臺的外形尺寸及質量。本文選用橡膠履帶,其具有重量輕、噪聲低、振動小、接地比壓小、對路面損傷小等優點。采用NX軟件對行走平臺進行三維建模,模型如圖1所示。
2理論計算
行走平臺上的泵站、主機、閥組等零部件以及膠管、液壓油總質量0.8t,行走平臺的焊接車體質量0.29t,橡膠履帶質量0.4t。鉆機泵站為行走平臺提供恒定流量14.2L/min,行走馬達最大工作壓力14MPa。為保證履帶既有足夠的驅動力,又不會發生打滑現象,履帶驅動力Fk需滿足以下條件:fG≤Fk=2Tkηirk≤(0.7~0.9)G(1)Fk≥Wz=GμβL4B(2)履帶驅動輪扭矩Tk=12πpkqkixηmηj(3)式中f———履帶滾動阻力因數,取f=0.10;G———鉆機自重,取G=14.60kN;ηi———履帶行走機構效率,取ηi=0.90;rk———履帶驅動輪節圓半徑,取rk=0.19m;Wz———鉆機原地轉彎阻力,kN;μ———履帶與地面的摩擦因數,取μ=0.60;β———轉彎時履帶板側邊刮地的附加阻力因數,取β=1.15;L———履帶輪距,取L=0.85m;B———履帶軌距,取B=0.70m;pk———履帶馬達的工作壓力,MPa;qk———履帶馬達的排量,取qk=16.1mL/r;ix———履帶馬達的傳動比,取ix=39;ηm———履帶馬達的機械效率,取ηm=0.97;ηj———履帶減速器的效率,取ηj=0.96。由式(1)~式(3)得出履帶驅動力Fk=8.82kN,且滿足式(1)、式(2),即履帶驅動力滿足使用要求。履帶行走速度vk=2πrknk(4)履帶驅動輪轉速nk=1000Qkηvqkix(5)式中Qk———履帶馬達的流量,Qk=7.1L/min;ηv———履帶馬達的容積效率,取ηv=0.98。由式(4)~式(5)得出履帶行走速度vk=0.79km/h。
3仿真模型的建立
在維持鉆機性能的前提下,簡化行走平臺液壓系統模型,并采用AMESim元件庫中的模塊對液壓系統進行搭建,搭建后的仿真模型如圖2所示。根據現場環境及鉆機實際重量,經過理論分析計算,施加在行走平臺單側驅動輪上的最大轉矩為931.10Nm。鉆機主要有行走、爬坡2種工況,針對這2種工況分別進行動態仿真分析。
4行走工況仿真結果
實驗鉆機在水平地面行走時,設置行走平臺負載轉矩為931.10Nm,將仿真時間設為4s,為方便分析,設定泵開啟和行走換向閥換向同時進行,運行仿真模型,得到泵、馬達流量輸出對比曲線如圖3所示,泵出口、行走馬達壓力對比曲線如圖4所示。由圖3、圖4可知,液壓泵站為實驗鉆機提供恒定流量14.2L/min,0~0.3s泵站提供的液壓油經管路流向行走馬達,0.5s后,馬達流量趨于穩定;開機瞬間泵出口壓力波動較大,泵受到一定的沖擊,行走馬達壓力持續升高,壓力達到一定值后鉆機開始行走,1s后行走平臺馬達驅動力和阻力達到平衡,鉆機勻速行駛。
5爬坡工況仿真結果
實驗鉆機進入爬坡工況時,假定鉆機啟動后勻速行駛5s進入坡度為15°的斜坡,爬坡工況模擬持續15s,仿真時間設置為20s。參數設置時,在5s后給實驗鉆機添加0~16400N的斜坡阻力,運行仿真模型,得到行走馬達進口壓力變化曲線如圖5所示。由圖5可知,0~5s鉆機由靜止狀態啟動隨后勻速行駛,行走馬達進口壓力在0~0.5s持續上升,0.5s后保持穩定,5s時鉆機開始爬坡,行走馬達進口壓力出現波動,隨后壓力平穩上升直到最大值。
6結語
本文對實驗鉆機行走平臺進行了優化設計,采用橡膠履帶,在滿足使用要求的前提下,極大提高了鉆機的靈活性;通過理論計算分析行走平臺的行走能力,最后通過液壓系統仿真分析模擬了實驗鉆機的行走及爬坡工況。
作者:趙雪鋒 單位:中煤科工集團西安研究院有限公司