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膏體濃縮技術銅礦廢水處理研究

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膏體濃縮技術銅礦廢水處理研究

【摘要】

膏體濃縮技術廣泛的應用于選礦領域,該礦將膏體濃縮技術推廣到銅礦浸出酸性廢水處理過程中。膏體濃縮可以快速實現(xiàn)水處理尾渣的固液分離,有效提高尾渣的固體質量濃度,延長尾礦庫的使用年限。

【關鍵詞】

膏體濃縮;廢水處理;固液分離

1概述

某銅礦屬低品位伴生硫化礦,采用濕法堆浸-萃取工藝提銅。在浸出后期,硫酸和三價鐵的浸出速率加快,致使萃取中銅的選擇性下降,該礦用開路萃取余液的方法來降低硫酸和三價鐵的積累。由于污染物含量高,石灰中和處理后存在尾礦體積大、含水率高、沉降慢的次生問題。經測定,中和后尾礦含固率約5%,經普通濃縮后約10%,難以貯存或處置。同時,該礦面臨雨季和臺風季節(jié),對污水處理和固液分離的速率要求高,傳統(tǒng)的濃縮設備已無法滿足生產需要。根據(jù)濃度大小,尾礦分為漿體尾礦、膏體尾礦和尾礦濾餅。該尾礦屬于漿體尾礦,流動性強、屈服應力低,固液分離困難。尾礦濾餅生產成本高、難以規(guī)?;8囿w是一種具有流動性和一定的屈服應力,并有足夠的呈膠體狀態(tài)的、不離析的固液混合體[1]。其主要特點是能保持固體顆粒不沉降、不分離、濃度高、粘度高,且能形成固定的形狀[2]。同時,通過蒸發(fā)、固結等作用將含水率降到最低,可以提高了尾礦壩的穩(wěn)定度[3]。根據(jù)尾礦的性質,該礦選取膏體濃縮技術對萃取余液后繼處理進行應用研究

2物料性質

萃取余液中和處理后,尾礦的主要成分有CaSO4、Fe2O3、SiO2等。固體顆粒密度為2.5t/m3,95%以上粒度在325目以下。根據(jù)經驗數(shù)據(jù),膏體中至少有15%以上的小于20μm的粒級,才能保證流動特性并保持有足夠的呈膠體狀態(tài)的水,生成不離析的混合體[4]。該尾漿能夠滿足經驗要求。

3膏體濃縮試驗研究

3.1靜態(tài)沉降試驗

根據(jù)篩選,本次試驗采用MF10絮凝劑。在最佳給礦濃度1%的工況下,絮凝劑配制濃度0.1%,做靜態(tài)沉降試驗。在絮凝劑的用量為68.5g/mt時,沉降速度為3m/hr,底泥的最大質量濃度為15.6%。上清液清澈,沒有細顆粒物懸浮,底泥流動性良好。

3.2流變參數(shù)測定

漿液的流變參數(shù)主要是屈服應力。細顆粒在漿體中與周圍物料進行物化作用形成絮團,絮團相互搭接形成絮網,這種網狀結構具有一定的抗剪能力,即屈服應力。只有施加不小于屈服應力的外力作用,漿體才會流動[5]。不同性質的尾礦,由于固體的比重、粒度、比表面積、添加劑不同,膏體的濃度值和屈服應力值也不盡相同。尾礦粒度越細,形成的膏體的濃度范圍越寬,固體質量濃度的值也越小。本試驗采用VT550粘度計進行測定。將質量濃度1%的漿液加入2000ml量筒,絮凝劑投加量與沉降試驗用量相同。礦漿沉降24h,部分礦漿經過真空過濾機過濾,獲得濃縮固體濃度為40%。隨著底流濃度的增加,礦漿的屈服應力急劇增大。在底流濃度40%時,屈服應力達到770Pa。

3.3膏體濃縮連續(xù)試驗

為確認膏體濃度,收集膏體濃縮機選型所需的試驗數(shù)據(jù),開展2-L沉降試驗、流變學參數(shù)試驗和膏體連續(xù)試驗。

3.3.1批次沉降試驗

經過試驗,確定進料的最優(yōu)固體質量濃度為1%。絮凝劑對膏體觸變有促進作用,但存在添加極限,超過后觸變性變化不大。本試驗絮凝性MF10用量為158.7g/mt,沉降速度為4m/hr。底流最大質量濃度為12.92%。上清液清澈,無細顆粒物懸浮,底泥流動性良好。

3.3.2流變參數(shù)確認

本次流變參數(shù)試驗通過塌落度試驗完成。實驗工況與沉降試驗相同。部分膏體經過真空過濾機過濾,獲得濃縮固體濃度為34.4%。

3.3.3連續(xù)性實驗

膏體材料的塌落度分析可以表征膏體和易性的變化情況,也可以分析膏體的流動性。本次連續(xù)試驗給料濃度為1%,絮凝劑用量120g/t,進料流量3.43ml/s,耙架轉速8rpm。經過連續(xù)運行,得到塌落度60~75mm。并且隨濃度的增加,塌落度逐漸降低,漿體粘度和屈服應力逐漸增大。綜上,該尾礦具備膏體濃縮的可行性。因膏體存在突變的臨界濃度,超過后,料漿的流動性會急劇降低,故該礦將膏體尾礦的濃度定為30%。

4膏體濃縮的工業(yè)應用

根據(jù)實驗,結合生產,該礦的膏體濃縮機選型的主要技術參數(shù)有:總固體負荷32t/h,入料流量621m3/h,濃度5t%,比重1.032t/m3,尾礦濃度30%,比重1.22t/m3。膏體濃縮機選型結果為:直徑15m,池壁高度14m,底部錐角30°,驅動功率30kW。經過調試,膏體尾礦指標達到設計要求。同時,上清液SS<15ppm,金屬離子指標符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準。

5經濟效益分析

該系統(tǒng)年均運行330d,日均入料12000m3。按原有方式,長期(≥30d)沉降后底泥濃度不足20%,年度占用庫容89.76萬m3。膏體濃縮后,底泥質量濃度提高到30%,排放后經過7d沉淀提后達到37%,年度占用庫容量34.82萬m3。綜上,年度可節(jié)約庫容59.94萬m3。庫容建設費用約10.52元/m3,則年度可節(jié)約577.97萬元??鄢囿w運行費用241.32萬元,則年度可節(jié)約336.62萬元。

6結論

(1)膏體濃縮機能夠快速的實現(xiàn)水處理尾礦的固液分離,上清液穩(wěn)定達標,尾礦濃度達到設計要求。(2)膏體濃縮機縮減了尾礦的體積,一定程度上延長了尾礦庫的使用年限。

作者:王會剛 單位:紫金礦業(yè)集團股份有限公司

參考文獻

[1]劉洪均,徐濤,谷志君,等.膏體與尾礦膏體排放技術[J].現(xiàn)代礦業(yè)(增刊),2010:114~121.

[2]印萬忠.尾礦膏體濃縮和堆存技術現(xiàn)狀[A].第五屆尾礦庫安全運行技術高峰論壇論文集[C].2012:4~9.

[3]吳愛祥,楊盛凱,王洪江,等.超細全尾膏體處置技術現(xiàn)狀與趨勢[J].采礦技術,2011,11(3):4~8,18.

[4]谷志君.最大型深錐膏體濃密機在中國銅鉬礦山的應用[J].黃金,2010,31(11):43~45.

[5]鄭伯坤.尾砂充填料流變特性和高濃度料漿輸送性能研究[D].長沙:長沙礦山研究院,2011.

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